
完成A預變爐催化劑裝卸工作


(凈化車間 李晶)10月21日,隨著最后一塊人孔蓋板精準就位,凈化車間A預變爐催化劑裝卸作業在全體參檢人員的共同努力下順利完成,圓滿實現了“安全、高效、優質”的既定目標,為裝置下一運行周期的安全平穩運行奠定了堅實基礎。
本次作業累計完成舊催化劑卸出與新催化劑裝填共計32立方米,其中下層28立方米、上層4立方米。作為裝置檢修的核心環節,催化劑裝卸具有作業量大、技術標準嚴、工期任務緊等特點,不僅考驗團隊的體力與意志,更全面檢驗了組織協調、精細化管理和應急處置等綜合能力。
作業期間,現場持續陰雨,造成平臺濕滑、環境潮濕,設備防雨防潮要求提高,給原本復雜的受限空間作業帶來額外挑戰。面對不利條件,車間始終堅持“安全第一、質量為本、科學組織、精細管控”的原則,在公司領導及相關部門的全程指導與監督下,與檢修單位密切配合、高效協同,保障各項作業有序推進。
車間嚴格執行受限空間作業管理要求,提前完成系統隔離、通風置換及可燃、有毒氣體檢測,全面開展作業前風險辨識與安全交底。作業過程中實行雙人監護制,全程監控作業環境與人員狀態,確保各項安全措施落實到位。全體作業人員嚴守操作規程,規范佩戴個人防護裝備,在在密閉狹小空間內連續作戰,保障作業安全與進度。
技術團隊全程駐守,對催化劑裝填進行動態跟蹤與精準控制,嚴格按設計要求分層裝填、均勻布料,實時監測床層高度、平整度與密實度,確保裝填質量“零偏差”。通過科學調控下料速度與布料方式,有效防范了架橋、偏流等潛在風險,保障了催化床層結構合理與氣流分布均勻,為催化劑高效活性和反應效率優化提供了可靠支撐。
完成鍋爐工段輔機定期倒換


(動力車間 王永福)10月19日,動力車間鍋爐工段嚴格按照《設備定期維護保養規程》,順利完成輔機設備定期倒換作業。此次操作將運行中的鍋爐氨水泵、燃燒風機潤滑油泵、汽機真空泵、軸加風機及凝結水泵等設備切換至備用狀態。
倒換操作看似平常,卻考驗著團隊的默契配合與操作水平。操作現場,經驗豐富的老師傅精準執行每一步操作;中控室監護人員全神貫注,密切關注參數變化并及時調整,不放過任何細節。憑借精湛的技藝和高度負責的態度,團隊實現了操作零失誤、系統零擾動。
通過定期倒換作業,不僅有效避免了單臺輔機長期運行導致的疲勞損耗,更驗證了備用設備的完好性,有效避免了單臺設備長期運行可能產生的疲勞損耗,確保其時刻處于最佳戰備狀態,主設備故障時能隨時“頂得上、靠得住”。真正做到“備用”不等于“擺設”,為鍋爐、燃燒爐和汽機系統應急處置提供了有力保障。
掃碼關注
黨建引領 安全主導 產量就是硬道理
編輯:楊洪梅
審核:廖洪波